MBR工藝運行優(yōu)化措施和膜污染控制
【西安純水設(shè)備http://www.108clf.cn】MBR工藝因為出水水質(zhì)好,迎合了特許經(jīng)營服務(wù)協(xié)議對水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高的要求,然而其能耗高以及用于脫氮除磷的化學(xué)藥劑費等會增加污水廠的可控成本。以北京某 10 × 104 m3 /d MBR工藝再生水廠為例,從優(yōu)化控制溶解氧入手,對氣水比、水力停留時間、污泥濃度等關(guān)鍵因素進(jìn)行管理,在高效脫氮、生物除磷和節(jié)能降耗方面取得較好的效果。另外,從化學(xué)清洗、膜吹掃、鼓風(fēng)機風(fēng)量配置、膜池進(jìn)水量、膜泄漏等方面介紹了膜的抗污染和穩(wěn)定運行的措施。
1 工藝簡介
1. 1 改擴建背景
北京某再生水廠投產(chǎn)于 1990 年,處理規(guī)模為4 × 104 m3/d,采用 AO 工藝,2008 年改造為 AAO 工藝,同時擴建了 6 × 104 m3 /d 規(guī)模處理設(shè)施,采用MBR 工藝,其中 1 × 104m3 /d MBR 出水進(jìn)一步反滲透處理,總規(guī)模為 10 × 104 m3 /d,共用一套預(yù)處理設(shè)施,出水水質(zhì)一次性達(dá)到回用要求,可向奧林匹克森林公園地區(qū)提供城市綠化、住宅區(qū)沖廁等用途的市政雜用水,及向奧運湖等河湖水系定期補、換水。西安純水設(shè)備
2012 年改造 4 × 104 m3 /d AAO 工藝為 MBR 工藝,2014 年 6 × 104 m3 /d 膜 系 統(tǒng) 換 膜,2015 年嘗試對6 ×104 m3 /d 膜系統(tǒng)在未投加碳源條件下脫氮。2016年特許經(jīng)營服務(wù)協(xié)議簽訂后要求更穩(wěn)定的水質(zhì),因此改造增加 6 ×104 m3 /d 碳源投加系統(tǒng),導(dǎo)致運行成本提高。2017 年采取措施控氧脫氮,效果較好。
1. 2 工藝流程
污水在集水池經(jīng) 8 mm 格柵后由提升泵提升至出水井,進(jìn)入曝氣沉砂池,然后分別經(jīng)過 1 mm 細(xì)格柵進(jìn)入6 × 104 m3 /d 系列 MBR 和3 mm + 1 mm 的細(xì)格柵進(jìn)入 4 × 104 m3 /d 系列 MBR。
再生水廠工藝流程見圖 1。
為避免曝氣后含氧高的回流混合液影響前端脫氮效果,膜池混合液采用三級回流,先回流到好氧池末端,回流比為 500% ; 厭氧段的出水進(jìn)入缺氧段,好氧段的混合液 400% ~ 500% 回流到此進(jìn)行反硝化反應(yīng),缺氧段到厭氧段回流比約 100% 。好氧段采用類似氧化溝的方式,混合液在渠道內(nèi)不斷循環(huán)流動。
進(jìn)、出水水質(zhì)見表 1。
2 溶解氧控制措施及效果
運行實踐表明,從溶解氧入手進(jìn)行工藝調(diào)控簡單有效,方便實施,出水水質(zhì)穩(wěn)定??捎贸鏊钡g接表示溶解氧量,出水氨氮為 0. 5 ~ 1. 0 mg /L 都視為安全達(dá)標(biāo)區(qū)域,出水氨氮 < 0. 5 mg /L 表明此時溶解氧或者氣水比可適當(dāng)降低,反之亦然。此時溶解氧在 1. 5 ~ 3. 5 mg /L 合理范圍內(nèi)。
2. 1 脫氮
早在 2015 年,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)節(jié)溶解氧控制氨氮在合理范圍的方法,獲得較好的脫氮效果,較低的溶解氧有利于缺氧區(qū)的反硝化脫氮,在沒有外加碳源的情況下出水總氮可以達(dá)標(biāo)。出水總氮月平均值如表2 所示。
6 × 104m3 /d MBR 系列因為建設(shè)早,未投加碳源,出水平均值略高。4 × 104m3/d MBR 系列生物池缺氧區(qū)設(shè)置了碳源投加系統(tǒng),當(dāng)反硝化過程中偶爾出現(xiàn)碳源不足時可補充碳源。醋酸鈉碳源投加率為 23. 5 mg /L。
2016 年初開始執(zhí)行特許經(jīng)營服務(wù)協(xié)議,為了獲得更穩(wěn)定、更好的出水水質(zhì),6 × 104 m3/d MBR 系列提標(biāo)改造,增加了外碳源投加系統(tǒng),當(dāng)年用于碳源和化學(xué)除磷藥劑的費用超過千萬元,在運行費用中占比高達(dá) 25% ,占動力費用的一半多,僅次于鼓風(fēng)機電耗。
2. 3 生物除磷
在生物除磷無法滿足要求時,可向污水中投加濃度為 10% 的液體 PAC( 按 Al2O3 計) 。受當(dāng)前國家控制產(chǎn)能政策綜合因素影響,用于聚合氯化鋁生產(chǎn)的原材料( 鋁礦土和鋁酸鈣等) 價格上漲,生產(chǎn)廢渣在原材料產(chǎn)地堆積易造成二次污染; 藥劑質(zhì)量欠佳,容易堵塞管路; 首都大型活動期間供貨車輛進(jìn)京受限,廠區(qū)內(nèi)的藥罐受到占地限制需采用轉(zhuǎn)運形式,擴容后需一天 2 次 30 min 頻繁操作等,上述因素給依賴化學(xué)藥劑控制出水達(dá)標(biāo)的污水廠帶來了不穩(wěn)定的因素,可見生物除磷對穩(wěn)定運行意義重大。
在 MBR 工藝中,通過雙向優(yōu)化控制 DO 實現(xiàn)生物除磷,此時溶解氧 DO 的閾值范圍較窄,為 2 ~ 3mg /L,需要精細(xì)化及時調(diào)節(jié)。當(dāng) DO 較低時通過抑制硝化進(jìn)程來完成生物除磷。當(dāng)然并不是一味降低生物池 DO,除磷菌是兼性菌,好氧池 DO 過低,活性污泥會發(fā)黑,影響好氧過程磷的吸收。除了調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機開度,還可通過增加剩余污泥排放量達(dá)到系統(tǒng)增氧,反之亦然,進(jìn)而實現(xiàn) DO 的雙向控制。
當(dāng)好氧區(qū)末端 DO > 4. 0 mg /L 時出水總磷容易升高,此時生物除磷調(diào)控不能通過剩余污泥排放完成。隨著生物池曝氣量降低總磷會逐漸下降,氣水比由 11 調(diào)整為 7( 見表 3) 。為了更快降低出水總磷,實際運行管理中還會通過減少剩余污泥的排放,用增加污泥濃度的方式增加系統(tǒng)需氧量,進(jìn)而減少DO 強化生物除磷。此時如果增加剩余污泥排放量反而會使 DO 和出水總磷升高。
表 3 表明,4 × 104m3 /d 系列 MBR 每日剩余污泥排放量基本穩(wěn)定不變,但是出水總磷變化趨勢卻因為氣水比的下降由超標(biāo)轉(zhuǎn)為達(dá)標(biāo)。分析認(rèn)為剩余污泥排放量增加是相
對增加系統(tǒng)內(nèi) DO,有利于硝化進(jìn)程,不利于磷的去除,反之亦然。2015 年至今,通過雙向優(yōu)化控制 DO和剩余污泥的合理排放實現(xiàn)了階段性生物除磷。
3 其他工藝因素的優(yōu)化控制
3. 1 根據(jù)季節(jié)轉(zhuǎn)換優(yōu)化污泥濃度和污泥負(fù)荷運行
出水總磷、氨氮等隨著季節(jié)轉(zhuǎn)換會有較大變化,應(yīng)根據(jù)季節(jié)采取不同的污泥負(fù)荷和污泥濃度的控制策略優(yōu)化運行。
污泥負(fù)荷低時參與反應(yīng)的生物量相對多,此時能耗和成本也會增加,為克服透水率異常衰減需提高膜曝氣量,導(dǎo)致鼓風(fēng)機能耗增加。當(dāng)污泥負(fù)荷在設(shè)計值 0. 059 kgBOD5 /( kgMLSS·d) 附近,MBR 工藝可以穩(wěn)定運行。當(dāng)污泥負(fù)荷 > 0. 064 kgBOD5 /( kgMLSS·d) 時,池面白色泡沫增多,調(diào)控難度增加。較低的污泥濃度雖然有利于膜池透水率的正常衰減,卻容易使生物系統(tǒng)遭到破壞,脫氮除磷機理也不適用。出水 COD 穩(wěn)定也有賴于足夠的生物量,兼顧生物系統(tǒng)和膜池兩者的穩(wěn)定運行,生物池 MLSS為 6 000 ~ 9 000 mg /L 較為合理。冬季水溫 < 12 ℃時,生物系統(tǒng)的硝化作用受到抑制,MLSS 不宜低于7 000 mg /L,膜池污泥濃度很容易超出 12 000mg /L,避免因膜池污泥濃度過高和出水水質(zhì)的變化,發(fā)生不可逆的膜污染加劇和透水率衰減,此時還需增加膜吹掃氣量耗能來抵抗膜污染。在好氧池硝化速率較高的夏季,采用較低的生物池污泥濃度( 6 000 mg /L) 運行,有利 于節(jié)能降耗和降低膜污染。
3. 2 進(jìn)水量和水力停留時間
為實現(xiàn)脫氮除磷,MBR厭氧段和缺氧段的停留時間總和占到生物池總停留時間的 40% ~ 50% ,比傳統(tǒng) A2O 工藝占比大。MBR 工藝在高容積負(fù)荷、低污泥負(fù)荷、長泥齡下運行,抗污染負(fù)荷沖擊能力強,受膜通量的限制,抗水量負(fù)荷沖擊弱。進(jìn)水量變化會影響出水水質(zhì)和膜污染。進(jìn)水量過高會加速膜污染,當(dāng)水量超負(fù)荷運行 4 h 以上,常規(guī)在線化學(xué)反洗在恢復(fù)通量方面效果變差,所以要延長膜的使用壽命還需嚴(yán)格控制 MBR 進(jìn)水量。小規(guī)模 MBR 工藝對停留時間變化更敏感,例如 6 × 104 m3/d MBR系列在 4、5 月進(jìn)水停留時間不足 13. 2 h( 低于設(shè)計值) 時出水出現(xiàn)異常,4 × 104 m3 /d MBR 系列生物池停留時間稍長,約 17. 6 h,出水相對穩(wěn)定。設(shè)計停留時間短的系統(tǒng)要完成充分的硝化需要更高的氣水比和更高的能耗,所以小型水廠停留時間稍長更有利于穩(wěn)定運行。
4 膜污染控制措施和效果
4. 1 化學(xué)清洗與膜吹掃
連續(xù)產(chǎn)水膜過濾壓力逐漸升高,抗膜污染多以化學(xué)反洗和離線清洗來解決,化學(xué)反洗 3 ~ 7 天一次,可解決膜的輕度污染,離線清洗每年兩次。不可逆的膜污染大多源于吹掃不足,如 2008 年 6 × 104m3 /d MBR 系列開始運行,2009 年最大平均產(chǎn)水能力為 4. 6 × 104 m3 /d,以后逐年下降,最高僅達(dá)到設(shè)計能力的 82% ,運行到第 5 年操作壓力最高到 50kPa,化學(xué)清洗后透水率高點僅為 700 L /( ㎡·h·MPa) ,最低衰減到 200 L /( ㎡·h·MPa) ,已經(jīng)無法通過提高操作壓力達(dá)到最大的通量,也不能通過有效的化學(xué)清洗恢復(fù)透水率。膜吹掃氣量不足是造成膜污染不可逆的主要原因。2014 年 6 × 104 m3 /d 系列換膜,與 4 × 104 m3 /d 系列對比見表 4。
運行初期膜吹掃系統(tǒng)鼓風(fēng)機 3 用 3 備,總氣量為 36 000 m3/h,膜吹掃量為 0. 21 m3/( ㎡·h) ,運行一個月膜絲表面積泥嚴(yán)重,透水率衰減嚴(yán)重,平均每天透水率下降超過 10 L /( ㎡ ·h·MPa) 。圖 2是膜吹掃氣量不足導(dǎo)致的膜絲表面積泥,用人工沖洗加上化學(xué)浸泡清洗恢復(fù)透水率、膜通量的效果并不理想。
透水率最低衰減到 400 L /( ㎡ ·h·MPa) ,停產(chǎn)進(jìn)行離線化學(xué)清洗,即人工沖洗之后用 1% 氫氧化鈉 + 2 000 mg /L 次氯酸鈉洗浸泡 10 h,曝氣,pH值為 12. 1。然后以 1% 檸檬酸浸泡、曝氣,pH 值為 3. 4,透水率可恢復(fù)到平均 1 850 L /( ㎡·h·MPa) ,效果較好。但是由于吹掃氣量不足,洗后運透水率最低衰減到 400 L /( ㎡ ·h·MPa) ,停產(chǎn)進(jìn)行離線化學(xué)清洗,即人工沖洗之后用 1% 氫氧化鈉 + 2 000 mg /L 次氯酸鈉洗浸泡 10 h,曝氣,pH值為 12. 1。然后以 1% 檸檬酸浸泡、曝氣,pH 值為 3. 4,透水率可恢復(fù)到平均 1 850 L /( ㎡ ·h·MPa) ,效果較好。但是由于吹掃氣量不足,洗后運行一周透水率迅速衰減。
針對這一狀況采取措施,2015 年 7 月增開一臺膜吹掃風(fēng)機,由 3 用 3 備改為 4 用 2 備,總氣量為 41 000 ~ 43 000 m3 /h,此時單位膜面積吹掃氣量提高到 0. 25 m3 /( ㎡ ·h) ,膜池污泥濃度 12 000mg /L,膜污染得到及時有效的控制,透水率衰減正常。膜吹掃氣量充足還可抗水量負(fù)荷的波動。
4. 2 合理配置鼓風(fēng)機氣量
4 × 104 m3 /d MBR 系列生物池設(shè)計需氣量為17 649 Nm3 /h,實 際 需 氣 量 為 7 000 ~ 11 000Nm3 /h,6 × 104 m3/d MBR系列生物池設(shè)計需氣量為 37 600 Nm3/h,實 際 需 氣 量 為 12 000 ~ 18 000Nm3/h。
4 × 104 m3/d MBR 系列和 6 × 104 m3 /d MBR系列生物池共用一套鼓風(fēng)機系統(tǒng),采用單級高速離心鼓風(fēng)機 3 臺,風(fēng)量為 508 m3 /min,實際使用 1 用 2備,全年 2 /3 時間由一臺鼓風(fēng)機提供最高約 23 000m3 /h 的風(fēng)量給全廠好氧池曝氣,其余時間 2 用 1 備運行,可見設(shè)計需氣量和實際需氣量有較大差異。
膜擦洗鼓風(fēng)機設(shè)計上稍顯不足,例如 6 × 104 m3/dMBR 系列膜擦洗是 4 用 1 備,鼓風(fēng)機風(fēng)量為 228m3 /min; 4 × 104 m3 /d MBR 系列膜擦洗鼓風(fēng)機 3 臺,單臺風(fēng)量 Q = 180 m3 /min,由于沒有備用鼓風(fēng)機,當(dāng)有故障時,膜池只能減產(chǎn)。西安純水設(shè)備5 膜泄漏和解決措施
膜池取代傳統(tǒng)二沉池進(jìn)行泥水分離后,污泥上浮和膨脹不再影響出水水質(zhì),雖然不受污泥沉降性能限制和影響,但是膜池泄漏會引起出水異常。初期泄漏一般不容易察覺,但是會引起出水如總磷等指標(biāo)的攀升,如果不能及時判斷采取措施會最終導(dǎo)致超標(biāo),錯失調(diào)控的良機。這種情況一般發(fā)生在離線清洗后,由于安裝不到位或者膜局部損壞所致。
斷裂的膜絲增多時會在投入產(chǎn)水的初期出水混濁,但是隨著產(chǎn)水不斷進(jìn)行,斷絲處會很快被高濃度的膜池混合液堵塞住,最終不會影響到產(chǎn)水水質(zhì)。
解決措施: 根據(jù)出水水質(zhì)變化進(jìn)行分析,在線儀表失靈的情況下也適用。4 月 17 日有一組膜池離線清洗恢復(fù)運行,次日出水總磷持續(xù)上升,總氮、氨氮指標(biāo)相對穩(wěn)定,總氮不隨總磷一起上升,初步判斷不是由于溶解氧過高所致,而是與膜池物理泄漏相關(guān)。4 月 21 日總磷 0. 25 mg /L 接近超標(biāo),取樣觀測1、2 號膜池對比樣,發(fā)現(xiàn) 1 號膜池出水混濁。22 日經(jīng)過排查隔離膜組器后,出水總磷和總氮大幅降低。醫(yī)院用純水設(shè)備
在此過程中,隨著調(diào)低溶解氧,氨氮指標(biāo)升高趨勢,總磷和總氮下降。泄漏原因是膜片產(chǎn)水收集管處斷裂,拆開更換后恢復(fù)正常產(chǎn)水,總磷也隨之下降。
最后,MBR 工藝在線儀表品質(zhì)參差不齊,價格昂貴,初期投入較高,敏感性差異和局限性對于工藝調(diào)控的參考作用也有限,日后維護(hù)需投入大量的人力、物力,應(yīng)避免過度依賴。在實踐中根據(jù)實際運行狀況,結(jié)合部分常規(guī)手持溶解氧儀進(jìn)行出水趨勢判斷、邏輯技術(shù)分析來調(diào)控,可減少部分在線儀表的一次性投入和后期的維護(hù)量。
① 進(jìn)水碳氮比不是制約 MBR工藝脫氮除磷的主要因素,在氨氮出水達(dá)標(biāo)的情況下優(yōu)化控制溶解氧閾值范圍在 1. 5 ~ 3. 5 mg /L,可在沒有外加碳源的情況下實現(xiàn)高效脫氮和生物除磷,反硝化脫氮也不會受到回流污泥所攜帶的氧影響,平均脫氮率達(dá)到 90% ,在節(jié)約藥劑成本的同時不引入有機物的二次污染,年節(jié)約藥劑費用千萬余元。
② 優(yōu) 化 控 制 污 泥 負(fù) 荷 在 0. 059 kgBOD5 /( kgMLSS·d) ,生物池污泥濃度在 6 000 ~ 9 000mg /L,生物池氣水比冬季 6 ~ 8,夏季 4 ~ 6 等關(guān)鍵工藝參數(shù),水力停留時間≥13. 2 h,出水可滿足特許經(jīng)營服務(wù)協(xié)議和北京市《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( DB 11 /890—2012) 的一級 B 標(biāo)準(zhǔn)要求,獲得其他工藝不易得到的出水水質(zhì)的同時可降低鼓風(fēng)機單耗。
③ 定期化學(xué)清洗可以抵抗輕度膜污染,膜吹掃氣量充足比膜的化學(xué)清洗來得重要,單位膜面積吹掃氣量≥0. 24 m3 /( ㎡·h) 可維持透水率正常衰減,同時控制膜池污泥濃度不超過 12 000 mg /L??刂七M(jìn)水量有利于抗膜污染,延長膜的使用壽命。
④ MBR 回流混合液所帶回的氧可以給生物池補給作用,在設(shè)計上 MBR 膜擦洗鼓風(fēng)機備用普遍稍顯不足,而好氧池鼓風(fēng)機配置有余。建議在今后的 MBR 工藝設(shè)計和運行中改進(jìn)和改造。
⑤ MBR 工藝污泥濃度比傳統(tǒng)工藝高,出水水質(zhì)好,避免了污泥膨脹問題,但需要防止由于膜泄漏引起的出水水質(zhì)異常。根據(jù)出水水質(zhì)和工藝參數(shù)變化的邏輯關(guān)系進(jìn)行分析判斷可以有效杜絕超標(biāo)。西安純水設(shè)備,西安水處理設(shè)備,西安去離子水設(shè)備。醫(yī)院用純水設(shè)備
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